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类  目:环境保护
分  目:污染防治
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广州石油化工厂控制新污染卓有成效

    这个拥有年产30万吨合成氨、52万吨尿素和250万吨炼油能力的现代化大型石油化工企业,于1982年10月经国家正式验收。该厂在建设中重视环境保护,按“三同时”的原则进行建设,用于“三废”治理设施的投资1,342万元,占工程总投资2.68%。主体工程完工时,同时建成硫磺回收、污水处理场等一批“三废”治理项目。1983年又新增污水活性炭吸附装置135万元,废气、噪声治理等技术措施投资172.7万元。各项治理设施投入运行后,立即加强管理,为防止污染做出了显著成绩。

    1、力求生产发展与环境保护统一 建厂指挥部认真把好“三同时”关,高标准,严要求。整个设计采用较先进的工艺、设备技术。催化再生烟气、酸性气等气体,各种废水及碱渣等,全部落实了治理计划;28万立方米原油储罐采用内浮顶罐新结构;脱硫装置法国原设计没有考虑含油污水处理,自行补充设计了油水隔油池设施,使经济建设与环境保护之间的关系做到平衡协调。

    2、精心搞好工艺设计 按理论计算,全厂工艺产生含一氧化碳、硫化氢有毒气体8.05亿立方米,工业和生活废水1,720多万吨,碱渣及污水场废渣3.24万吨。要使这些“三废”得到妥善处理,投产后不会造成环境污染,搞好工艺技术设计是个前题。设计人员除重视工厂的总体布局,还注意对那些难度大的工艺技术问题,在现有研究成果上加以改进完善。如一氧化碳锅炉,我国各地原来安装使用的有6套,但由于泄漏、积催化剂、蝶阀变形,都无法长周期稳定运行,该厂设计与生产人员经深入调查研究,决定采用膜式水冷壁及尾部的钢板全封闭型结构等新设计,使这个一氧化碳锅炉开创国内连续运行最高水平。

    3、解决污染问题同时注意经济效益 解决污染问题首先考虑综合利用,化害为利。处理再生烟气,做到回收化学能与热能,每年节油1万吨以上;对酸性气中的硫化氢污染,采取部分燃烧法生产硫磺;油品精制产生的碱渣,利用化肥装置多余的二氧化碳处理,回收碳酸钠和环烷酸。投产以来,“三废”综合利用的经济收益共500多万元。

    4、切实管好治理设施 把管好用好治理设施作为防止污染的基本手段,完全纳入生产轨道,与主体装置一样纳入计划管理、生产调度、技术改造和保养检修,使之正常运转,逐步完善,不断提高处理“三废”的能力。各项废水经处理达到排放标准,但污水场废渣产生二次污染,若建造燃烧装置基建投资大,便与邻近砖厂签订合同,用“三泥”烧砖,兼作无害化处理。全厂超过90分贝的噪声原396处,经采取技术与管理措施,治理好270处,其中气(汽)体放空噪声、工艺加热炉噪声、电动机噪声干扰已基本解决。

    

    

广州石油化工厂环保科在厂里定期作大气测试