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类 目:环境保护 分 目:污染防治 次分目: |
广州化工厂结合技术改造治理污染
该厂是一间氯碱厂,产品有烧碱、聚氯乙烯、盐酸、液氯、糠醇等。过去由于生产工艺落后,氯气、盐酸气弥漫空间,废水横流,严重污染环境,直接影响生产,并危害附近农作物,仅赔偿农业损失一项,1957~1979年共达72.9万元。
近年来,该厂结合技术改造治理“三废”,至1983年已完成较大的治理项目32项,每年减少排放含氯废水16万立方米,减少排酸800 吨,减少排苯8吨。“三废”综合利用产值每年45万元以上,连同节约能源部分,经济收益共达70多万元。厂区绿化面积超过9万平方米,绿树成荫,多次受上级表彰,并受到日本、联合国环保专家的赞扬。
1、改革工艺,治理废水废气 该厂生产中氯气使用量大,原用清水直接冷却氯气,每年排出氯水17万立方米。自制半钛冷却器后,氯气改为间接冷却,每天用水量从500立方米降至45立方米,含氯废水减少90%以上。每年回收氯气300多吨,节约浓硫酸360吨,经济收益11万元。汞触媒原来用瓷缸浸渍、烘房干燥处理,改为密闭浸渍干燥新工艺后,含氯化汞残液循环使用,已没有含毒废水排放。
2、改革设备,改善生产环境烧碱生产原用汞整流器,含汞废气超出国家标准数百倍,改成硅整流器后,消除了汞害,每年还节电480万度。盐酸生产将氯化氢填料吸收塔改为石墨降膜吸收塔,废水含酸量从高达10克/升降到接近于零,盐酸产品的合格率达100%,每年回收盐酸800吨以上。
3、综合利用,变废为宝 过去,电解车间的废氯用石灰乳吸收,将饱和液排入下水沟,既浪费又容易造成跑氯事故。改用烧碱液作吸收液后,每年可增加次氯酸钠产品1,000吨,其中利用废氯生产的占13%。锅炉烟气用电解液吸收二氧化碳制纯碱,使盐水精制所需的纯碱能够自给。回收废机油、电石渣、石棉绒、石墨阳极板等,经济收益也很好。
